El objetivo principal de la investigación fue implementar las 5S para incrementar la productividad en la lÃnea 1 de producción de la planta embotelladora de agua. Con un diseño experimental, la población en estudio fueron los datos de productividad y se determinó como muestra los valores de la productividad de febrero a julio del año 2016. A través del diagnóstico situacional, se determinó que el 100% de los trabajadores no tenÃan conocimiento de las 5S y no existÃa un plan sistemático para la gestión de la organización y limpieza de la lÃnea 1 de producción. El uso de formatos especÃficos para la evaluación de los pasos de la metodologÃa 5S permitió determinar la existencia del 55% de materiales necesarios y 45% de materiales innecesarios. La implementación de las acciones necesarias para cumplir las condiciones de cada “S†dio como resultado obtener el 46% de materiales útiles y sólo un 10% poco útiles; el 60% de las áreas están poco estandarizadas y 40% estandarizadas. La evaluación inicial de la implementación reportó un cumplimiento del 66.18%. La evaluación del impacto de la implementación de las 5S sobre la productividad se realizó a partir de los registros de producción diarios los cuales mostraron un incremento del 29%. El estudió concluyó que con la implementación de las 5S la productividad varió de 103.41L de agua ozonizada/hr a 133.39L de agua ozonizada/hr lo que representa un 29% de incremento.
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ChilÃ3n Aguilar, X. M., Esquivel Paredes, L., & Estela Tamay, W. (2017). ImplementaciÃ3n de las 5s para incrementar la productividad en una planta embotelladora de agua. INGnosis Revista de Investigación Científica, 3(1), 130–139. https://doi.org/10.18050/ingnosis.v3i1.2028
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